隨著國家GB29620--2013《磚瓦工業大氣污染物排放標準》的實施,給制磚行業煙氣脫硫脫硝帶來了前所未有的嚴峻考驗和壓力,此情況必須引起磚瓦行業高度重視。當然由于各地執行力度不一樣,存在很大的差別,但總的趨勢是環保法的執行力度會越來越大。在磚瓦生產中煙氣污染物排量大小、濃度高低既和窯爐設計、燃料性質、焙燒技術等有關,又和煙氣凈化裝置有關。
要想控制好煙塵污染物排放,就要從多方面綜合考慮,既要減少磚廠本身煙氣的排放量又要控制好排放煙氣的凈化過程,多管齊下,才能有好的效果。主要把控六個環節:原料環節、碼坯形式、干燥環節、焙燒環節、窯爐設備方面及脫硫系統。磚廠脫硫達標要從源頭抓起,所購進的原料包括燃料含硫量和含氟量要低。
舉例某地的A,B,C三廠情況看,雖然都安裝了脫硫塔,但結果是不一樣的。
A廠用的是煤矸石和頁巖,安裝了濕式脫硫塔,循環水中幾乎沒有加脫硫劑,但檢測排放指標達標,經查該廠用的煤矸石含硫量只有0.18%,頁巖幾乎不含硫,頁巖與煤矸石的配比是2:1,也就是說配成的混合料含硫量也就是大約為0.06%,含硫量這樣低,檢測達標是完全沒有問題的;
B廠也用的是煤矸石和頁巖配成混合料制磚,由于煤矸石含硫量達3%以上,混合料的含硫量也在1%以上,與A廠產量基本一樣。雖然脫硫塔的反應池加足了脫硫劑,但廠區內和周圍經常聞到有刺鼻的氣味,周圍的群眾經常到廠里鬧事,最后換成A廠用的煤矸石,不加脫硫劑也達標;
C廠也是用煤矸石做內燃用,含硫量在2.8%。
為了環保驗收,脫硫塔處的反應池不僅加石灰而且還加火堿,用試紙測試反應池進脫硫塔的循環水PH值顯示為10(當然采用石灰石或石灰--石膏法脫硫的,PH值不是越高就越好,過高反而會有副作用),從脫硫塔流出的循環液用試紙測試顯示為6,結果環保部門來檢查,含硫氣體的排放還是不達標。
由于近處沒有低硫煤矸石,就改為用0.8%低硫煤做內燃,再請環保部門來檢測就達標了。可見,排放要達標原料、燃料中的含硫量很重要。
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